发现其中某一锻件在靠近冒口端位置存在超标缺陷,导致该锻件无法正常使用。为找出造成超标缺陷的原因并提出相应改进措施,对该筒体锻件缺陷部位进行了解剖分析。
试样制取及检测方法 42CrMo筒体锻件制造流程为:EBT电炉冶炼→LF精炼→真空碳脱氧→真空浇注→钢锭压钳口、倒棱→镦粗→冲孔→拔长→扩孔→精整毛坯→机加工→超声检测→热处理。在机加工工序结束后进行超声检测,发现在锻件上距冒口端500 mm范围内,径向深度(160 -250)mm的环带内存在密集型缺陷,***大参考当量04. 7 nrni,而标准要求***大缺陷当量不大于02 mm。
在锻件冒口端缺陷部位切取厚20mm的低倍试样,铣平后进行低倍热酸蚀试验和断口试验,观察试样的宏观形貌。在宏观缺陷部位切取20 mm x 20 mm x 20 mm的金相试样,经处理后,在金相显微镜下观察组织形貌。利用KYKY2800 型扫描电镜对金相试样缺陷部位进行观察分析,使用能谱分析仪观察裂纹痕迹